摘要:針對JF公司2.5MW風(fēng)電機組的葉輪輪轂及柜體生產(chǎn)中存在物料交接慢,備料過程串行,裝配、檢驗、收尾以及包裝過程交叉驅(qū)動,生產(chǎn)過程節(jié)拍不統(tǒng)一,人員操作過程中存在瓶頸工序等問題,基于精益生產(chǎn)的思想,綜合運用流程程序分析、價值流圖析等工業(yè)工程相關(guān)方法和工具,通過重組班組作業(yè)、修改員工作業(yè)流程、細(xì)化員工工作任務(wù)、對產(chǎn)線員工進(jìn)行人員培訓(xùn)等,使葉輪輪轂及柜體的作業(yè)步驟由原來的16個縮減到8個,作業(yè)周期由原來的13h縮減到8.5h,加班時間由原來的4h縮減為不加班或只加班0.5h,生產(chǎn)平衡率由48.24%提升至64.04%,解決了生產(chǎn)過程中價值流現(xiàn)狀圖存在的效率低下的問題。
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